生活垃圾焚烧飞灰利用新尝试:从哪里来到哪里去,飞灰改性干法脱硫技术
发布时间:2023-04-29 来源:固废危废知库
从哪里来到哪里去,飞灰改性干法脱硫技术
蔡昭宇1,杜兵2,戴小东2,汪涛1,王家伟1,张永生1
1华北电力大学 电站能量传递转化与系统教育部重点实验室
2北京首创环境科技有限公司
摘要
【附图】
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图1 垃圾焚烧厂灰在线改性喷射脱硫系统 |
技术背景
技术背景
1、实验材料和方法
1.1 飞灰的改性
飞灰取自衡水一垃圾电厂的布袋除尘器收集的颗粒物。使用行星式球磨机对飞灰进行球磨改性。首先将5克飞灰放入球磨罐(容积0.1L),同时加入钢球(直径10mm),使钢球与飞灰的质量比为8:1。默认球磨速度被设定为700rpm,时间为30分钟。球磨10和30min的样品命名为FA-10min和FA-30min。球磨速度选择400和700rpm,并分别命名为FA-400r和FA-700r。改性剂与飞灰的质量比被设定为2:8。根据添加的改性剂,改性后的飞灰样品被命名为FA-NaOH、FA-Ca(OH)2、FA-NaHCO3。
1.2 固定床吸附实验
通过固定床吸附实验,评估改性飞灰的吸附性能。实验装置和过程如图2所示。模拟烟气由钢瓶气(99.99% N2, 99.99% O2, 0.5% SO2, 1% HCl)提供,SO2和HCl的平衡气为N2。混合气体中各组分的含量为:5%O2,200ppmSO2和500ppmHCl。
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图2 固定床吸附实验装置 |
2、实验结果
2.1 原始和改性飞灰对SO2和HCl的脱除效果
为探究球磨条件对飞灰脱除SO2和HCl的影响,考察2组球磨时间和2组球磨速度的影响,结果见图3和图4。
图3 不同球磨时间下飞灰的SO2和HCl脱除效率 |
综合图3和图4可见,飞灰球磨后SO2和HCl气体脱除效率随着改性时间和球磨速度的显著增强。与FA-10min相比,FA-30min样品的脱硫和脱氯效果都有很大提高。特别是FA-30min样品的脱氯效果,与原飞灰相比,在前100s内从68.1%~52.4%提高到97.5%左右,脱硫效率在初始时刻达到51%。另一方面,球磨机转速的变化比球磨时间更能增强飞灰脱硫的效果。FA-400r的样品的脱硫趋势与FA-700r的相似。与原飞灰相比,HCl的去除效率在初始时刻从68.1%提高到90%,在500s时从7%提高到38%。上述实验表明,飞灰球磨改性后,对SO2和HCl气体的脱除效果可以得到显著提高。
图4 不同球磨速度下改性飞灰的SO2和HCl脱除效率 |
在垃圾电厂的脱硫过程中,脱硫反应首先发生在碱性化合物的表面。生成的反应物覆盖了碱性化合物,阻止了反应的继续进行。球磨使飞灰被分解成更细的颗粒,同时使这层 "覆盖膜 "被打开。未利用的碱性化合物被重新暴露出来,提高了飞灰的脱硫性能。高能的球磨导致飞灰的比表面积增加,并形成具有高表面能量的粉碎表面。球磨的破碎效果使飞灰中的Ca(OH)2重新暴露出来,这导致了球磨后的飞灰颗粒的吸附能力增强。然而,由于飞灰中残留的碱性化合物最初是由脱硫反应残留的,仅靠球磨后的改性飞灰不能使烟气中的酸性气体达到排放要求。因此,在球磨时间不足(小于30分钟)的实验中,脱硫效率的提高并不明显。这可能是由于球磨时间不足,飞灰暴露的新鲜表面不足造成的。
图5 不同改性剂的脱酸效率
图6 不同改性飞灰的脱酸效率
从图5可以看出,不同的改性剂的脱氯效果都非常有效。然而,不同的改性剂所表现出的脱硫效果是相当不同的。NaHCO3在200℃下分解,在表面形成多孔结构,增加比表面积,提高了吸附能力。由于NaOH的强碱性,它在最初的时刻显示出很好的脱硫效率。随着反应的进行,脱硫效率迅速下降。可能是NaOH表面的硫酸化反应阻碍了反应的继续进行。
比较图6的实验结果。可以发现,经过球磨,以NaOH为改性剂的飞灰的脱硫效率比单独使用NaOH的脱硫效率明显提高。相比之下,粉状的NaHCO3和Ca(OH)2的脱硫效率没有提高。对比图5和图6中三种改性剂的脱氯效率,发现应用改性剂前后的脱氯效率略有下降。推断出实验中HCl的渗透性能优于SO2。这与Matsukata(1996)等人的研究结果一致。同时,Matsukata(1996)等人发现,与氯化反应相比,硫酸化反应只在颗粒的部分表面发生。因此,在球磨改性之前,NaOH脱氯效果很好,而脱硫性能则受限于其表面积。改性后,有更多的表面供硫酸化反应。
3、应用情况
图7 在垃圾电厂中飞灰在线改性-喷射系统系统
图8 垃圾电厂石灰改性飞灰的脱酸效率
4、结论
本文提出了一种简单且有可能大规模应用的飞灰处置协同烟气脱硫的方法。通过球磨机械力耦合碱性改性剂,使飞灰具有良好的脱硫效果。在模拟真实烟气的气体条件下,SO2和HCl的去除率可以分别达到100%和90%。飞灰颗粒表征分析表明,机械力化学法对飞灰具有良好的粉碎效果,可以提高了飞灰对垃圾焚烧烟气中SO2和HCl的脱除能力。飞灰机械力改性可作为飞灰再利用开发的平台型技术。
效益分析
本课题的研究目的是提高烟气净化材料的利用效率,降低环保耗材用量,从而减少单位质量飞灰产率,从而降低烟气及飞灰的处理成本,实验预期可节省20%-40%的熟石灰用量。
1 熟石灰成本为700元/t,用量为12kg/(t垃圾);
2 节约成本按照节省熟石灰用量30%来计;
技术前景预测
本技术是运用机械力化学法,将飞灰转变为烟气吸附材料,通过物理机械力化学耦合化学改性,不但实现烟气的深度脱硫的效果,还可改变化学改性方式,实现烟气的深度脱硝。
【文章出处】
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236123009675
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杜兵,13164274664,dub@cehl.hk
汪涛,15011595399,wtao@ncepu.edu.cn